Karaburun bölgesi mangan cevherinin liç ile zenginleştirilmesinin araştırılması
- Global styles
- Apa
- Bibtex
- Chicago Fullnote
- Help
Abstract
Günümüzde demir-çelik endüstrisinde, kimya sanayiinde ve son yıllarda özellikle enerji depolama sistemleri ile bataryalarda yaygın olarak kullanılmakta olan mangan çeşitli endüstriler için ihtiyaç duyulan önemli metallerden birisidir. Ülkemizde birçok bölgede düşük tenörlü mangan cevherleri bulunmakta olup, bu yatakların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması önem arz etmektedir. Dünyada yüksek tenörlü cevherlerin tükenmeye başlaması ile düşük tenörlü cevherlerden de mangan elde edilmesi gerekliliği giderek artmaktadır.Bu çalışmanın amacı, İzmir İli Karaburun İlçesinden temin edilen düşük tenörlü mangan cevherinin liç ile zenginleştirilebilirliğini araştırmaktır. İlgili cevherin mineralojik incelemeleri yapılmış, yüksek oranda piroluzit içeren cevherin mangan tenörü %16,55 olarak belirlenmiştir. Cevher ile ilgili literatür araştırması yapılarak ön zenginleştirme çalışmaları yapılmıştır. Numune hazırlamak için öncelikle çeneli kırıcıda, sonrasında merdaneli kırıcıda boyut küçültme çalışmaları yapılmıştır. -1150 mikron tane boyutunda cevherde mineralojik çalışmalar kapsamında mikroskop incelemeleri, XRD ve XRF analizleri, yaş ve kuru elek analizi ve yoğunluk tayini gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında düşük serbestleşme boyutu nedeniyle cevher -150 mikron tane boyutuna indirilerek yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcı ile zenginleştirilmiştir. Yaş manyetik ayırma sonunda %31,24 mangan tenörüne, %49,63 verimle ulaşılmıştır. Daha yüksek mangan tenör değerlerine ulaşabilmek için, cevhere liç prosesi uygulanmıştır. Liç için hazırlanan numunelerin Mastersizer ve XRF ile analizleri yapılarak deney tasarımı oluşturulmuştur. Liç deneylerinin sonuçları AAS analizi ile elde edilmiştir. Deneylerde çözücü olarak sülfürik asit, indirgeyici olarak hidrojen peroksit kullanılmıştır. Yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırma sonunda elde edilen konsantreden; 1/10 katı oranı ile 400 rpm karıştırma hızı, 2,97 M asit konsantrasyonu ve 2 M indirgeyici konsantrasyonunda, 32,12°C'de, 30 dakika liç süresi sonunda %95,86 Mn kazanma verimi elde edilebileceği anlaşılmıştır. Manganese is an important metal required for various industries including the iron and steel industry, chemical industry, and in recent years, especially in energy storage systems and batteries. There are many regions in our country where low-grade manganese ores are found, and it is important to evaluate these deposits and contribute to the economy. With the depletion of high-grade ores in the world, the necessity to obtain manganese from low-grade ores is increasing. The aim of this study is to investigate the beneficiation of low grade manganese ore obtained from Karaburun District of İzmir Province (Türkiye). Mineralogical investigations of the related ore were made and the manganese grade of the ore containing high pyrolusite was determined as 16.55%. Pre-enrichment studies were conducted on the ore and the literature was examined. In order to prepare the sample, size reduction studies were carried out first in the jaw crusher and then in the roller crusher. Microscopic examinations, XRD and XRF analyzes, wet and dry sieve analysis were conducted, and density was determined as part of mineralogical studies on the ore sized -1150 microns.In the light of the data obtained, the ore was reduced to -150 micron size due to its low liberation size and enriched with a high field intensity wet magnetic separator. At the end of wet magnetic separation, 31.24% manganese grade was reached with 49.63% efficiency. In order to reach higher manganese grade values, leaching process was applied to the ore. The experimental design was created by analyzing the samples prepared for leaching with Mastersizer and XRF. The results of the leaching experiments were obtained through AAS analysis. In the experiments, sulfuric acid was used as a solvent and hydrogen peroxide was used as a reducing agent. From the concentrate obtained at the end of high field intensity wet magnetic separation; 95.86% manganese recovery efficiency could be obtained after 30 minutes of leaching at 32.12°C at 400 rpm mixing speed, 2.97 M acid concentration and 2 M reductant concentration with 1/10 solids ratio.
Collections